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龙门刨床升级刨、铣两用车床

更新时间:2011-04-20 点击次数:3706

 

  将单一的龙门刨床改为刨、铣两用机床应该是个比较艰巨的工程,利用的技术也该是相当过硬的,为了能适应各种加工要求,又能节能降耗、有效提高加工效率,对龙门刨床进行改造升级!

  

  龙门刨床常用来加工大型工件的各种平面、斜面和槽,特别适宜于加工大型的、狭长的机械零件如机床的床身、导轨等,但对于中小型件、非连续面、端面如箱体等等,其加工效率就显得较低。目前我国六十到八十年代生产的各种龙门刨床数量相当巨大,在各机械加工厂占有较大比例,且能耗大、效率低,设备陈旧。同时,随着近年来产品结构的不断调整,各种中小型、非连续的加工零件也越来越多,单靠刨削加工已远远不能适应生产快速发展的需要。

  龙门刨床改造实战:

 

  *、工作台低速改造

  

  工作台低速改造的方式很多,例如将原龙门刨床减速箱更换为刨铣两用减速箱,或在主电机前端联轴器处加链轮或带轮,用一套减速机构拖动等方法。前者成本较高,后者若用链轮传动则刨铣转换不便,用皮带传动则力量不稳。实际改造中,我们采取在主电机尾端引出一根轴,增加拖动机构,并用牙嵌式电磁离合器来进行结合和分离主电机与拖动机构,来实现刨、铣的转换。60KW直流电机启动时,电磁离合器分离,工作台处于刨速度;变频电机启动时,电磁离合器结合,工作台处于铣削工作速度,主电机仅作为一个传动过渡轴使用,

  拖动用的变频电机50Hz时转速1000r/min,经1121的减速后,工作台zui高速度为80/121=0.661m/min,因变频电机采用矢量变频器控制,调速范围可达120,则工作台的可调速度范围为0.03-0.66m/min(0.015-0.033m/min(低档,即工作台铣削进给速度范围为0.015-0.66m/min,*各种铣削速度要求。

  

  2.2KW变频电机的额定输出力矩为9550×2.2/1000=21N.M,1:121的减速机后力矩为21×121×75%=1905N.M(传动效率按75%),是原60KW直流电机输出力矩9550×60/1000=573N.M3.3倍,因此,即使在变频电机处于低频而使输出力矩有所衰减的情况下也能保证有足够的拉力拖动工作台运动。

  第二、铣头的选择和安装:

  

  既然是在龙门刨床上加上铣床的功能,子要对铣头进行选择,选择铣头时,除能够满足加工要求,操作方便,安全可靠以及外观方面的要求外,应特别考虑到横梁的刚性,如果铣头较重而横梁承载能力较小,会出现铣头发抖而影响工件的加工精度和表面光洁度。与龙门铣相比,B2016A的横梁截面要小很多,也不宜选择较大较重的铣头。经过精选,我们在左垂刀架位置和左侧刀架位置各配置了一款性价比很高的龙门铣铣头,手柄调速,重量仅350KG,主轴电机7.5KW,满足一般铣削加工要求,zui大可安装加工直径300mm的铣刀盘,套筒行程140mm80-500mm/min共八种主轴速度,724的通用标准锥孔锥度,具可换性。

  

  安装时,由于刀架溜板比铣头安装面小,我们增加了一块30mm厚的过渡连接板,打沉孔与溜板联接并定位,铣头初装好后,百分表打主轴旋转,用调整块调整铣头与工作台的垂直度,联接上紧后,垂直度误差不大于0.01/300mm,则工作台全宽误差不大于0.05mm,满足一般加工精度要求,打定位销定位。

  

  在各种改造中,曾有用户有角度旋转要求,即铣头可扳动±45°,实现的方法是,在过渡板上镗一孔,用原溜板上的法兰台阶定位旋转,在过渡板及溜板上部安装一套蜗杆配扇形蜗轮的传动机构,过渡板上有角度刻度线,并在需要的角度位置(如30°45°)打定位孔。角度调整时,松开铣头固定螺丝,将拔插式的锥形定位销从定位孔拔出,扳动铣头到刻度指示的角度位置时,插入到该角度定位孔并锁紧即可。

   

  第三、立铣头的横铣功能改造

  

  因为横铣和工作台进给不会同时进行,横铣用变频电机与主拖动用变频电机同为62.2KW电机,因此,两个变频电机我们采用了同一个安川CIMR-G7A47P5矢量变频器来控制,只在悬挂按钮站上增加一个工作台与横铣的选择开关,这样就节省了一定的改造成本。

  

  控制左溜板的下光杠要与横梁右端的传动机构脱开,手柄固定。减速机输入带伸出轴,便于手动调整。

  

  在这一个环节也会出现数字性的选择,2.2KW变频电机50Hz时的转速为1000r/min,通过130的蜗轮减速机减速后,下光杠转速1000/30=33r/min,丝杆导程8×2=16mm,则横铣zui快移动速度为33×16=533mm/min,变频电机变速调节范围120,那么,横铣可调速度为27-533mm/min,满足横向铣削速度要求。

  

 

  第四、电气的综合改造

  

  为达到和实现节能、可靠、减少故障、提率的目的,电气部分除增加变频控制及铣头电机控制部分外,我们对整个龙门刨床电气控制部分进行了如下改造:

  

  1.是采用先进可靠的欧姆龙PLC检测各按钮、限位开关等信号,按照程序去控制各接触器及相关执行元件,有效地避免了故障点,提高了机床电气自动化程度,大大降低了机床的故障率和维修费用。

  2.是取消原发电机组,仅保留直流电机,采用英国欧陆380A590全数字直流调速装置驱动工作台60KW直流电机。原发电机组噪音大,起动电流大,对电网容量要求高,且空载电流达38-40安,在工作间隔时间(调整、装卸工件时间),这些电能被白白浪费。

  

  3.是更换悬挂箱、电控柜及控制电缆,达到方便实用、运行可靠、*,提率的目的。

  

  4.是在工作台、横梁、刀架、侧刀架各轴加磁栅尺数显或数控的功能,使得机床更安全、稳定、可靠的提高工作效率。

  5.是将原龙门刨床的工作台换向采用的机械推压式改为无触点的电磁感应接近开关控制,使工作台运行更加稳定,更加安全可靠,并且接近开关更加经久耐用。

  

  将龙门刨床改造为龙门刨铣床,zui明显的目的就是增加使用范围,增强功效,提益,充分合理的利用资源!

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